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30尿素裝置取得節能好成果
2014-09-03 點擊 0 作者: 來源:

30尿素裝置自開車以來,氨水濃度嚴重超高,脫氫裝置開車周期短,不但造成系統氨耗、蒸汽消耗增加,而且解析負荷及低壓吸收系統負荷加重,從而影響到低壓系統及蒸發系統的平穩運行,對整個系統的平穩運行帶來了一定的困難。另一方面因為更換脫氫催化劑也造成了很多系統的不安全因素。為此,車間將30裝置氨水濃度的調整及延長脫氫催化劑的壽命作為兩項項公關項目。車間通過不斷的查閱資料,分析原因,結合集團總部開展的“五查五問五改進”活動,制定措施,通過優化調整工藝,技術改造等一系列的工作,兩項問題均已得到解決,為企業的節能降耗工作做出了一定的貢獻。

在氨水濃度的調整及脫氫裝置的改造過程中,尿素車間通過仔細分析,對照統計,提出了科學、符實兩個階段的工藝調整方案。第一階段主要對氨水濃度高的原因進行分析,同時實施技術改造及優化調整工作。尿素系統氨水的來源主要為閃蒸冷凝器下料、常壓吸收塔下料等設備,氨濃度分別為14%19.5%10%12.5%;同時工藝的波動也會影響系統的氨水濃度。如:汽提塔液溫度高,汽提效率降低;低壓甲銨冷凝器工作效率低、液位槽氣相嚴重帶液、精餾塔精餾效果差,閃蒸液氨含量高;在滿負荷生產情況下,精餾塔口液溫度偏低,造成負荷后移;液氨、二氧化碳、解析液帶油嚴重,油污帶入系統后,容易高溫碳化堵塞汽提塔液相分配管小孔,造成汽提塔汽提效率降低,口液溫度超溫等原因均會導致系統氨水含量的超高和波動。針對這些原因,尿素車間對存在的問題進行了多次優化工藝改造和優化工藝調整。在30尿素大檢修期間,車間對30壓縮機入口總管增加緩沖罐,有效穩定了二氧化碳氣量,由原來12t/h穩定在0.5t/h以內,一定程度上提高了汽提塔的汽提效率和二氧化碳的轉化率,對系統穩定運行起到了明顯的作用;同時加強對汽提塔分配管的清洗、密封性檢及垂直度檢查。在檢修期間,必須確保液體分配管及φ2.5×3mm小孔清洗干凈,四氟墊不漏水,汽提管垂直度小于3mm。保證檢修質量,保證較高汽提效率。為降低氨水濃度,根據公司安排,對精餾塔進行改造,分別對分離段加粗100mm,加長800mm、循環加熱器加長,加熱蒸汽改為中壓蒸汽加熱。經過改造提高了精餾效果,減小負荷后移。同時車間還加強對氨泵、甲銨泵填料的檢查;控制原料液氨、地下槽除油和30壓縮機氣缸注油量等做了有效的優化和調整。經過一系列的調整改造,穩定了低壓甲銨冷凝器液位槽液位,徹底解決了低壓甲銨冷凝器液位槽氣相嚴重帶液現象。同時,使常壓吸收塔運行正常,完全消除了帶壓、帶液現象。解析系統、低壓系統操作穩定,氨水濃度明顯降低。調整前氨水槽濃度為13%15%,調整后達到了8%9%

    經過第一階段的調整后,尿素車間工藝方面表現出兩個問題,一是汽提塔液溫度偏高,汽提效率下降。二是低壓吸收系統負荷較重,壓力偏高。因此,第二階段的調整重點放在汽提塔的硬件檢查和工藝調整上。在7月中旬30裝置停車檢修的機會中,車間重點針對汽提塔進行檢修。清洗汽提塔液體分配管,分配管四氟墊更換,密封性檢查以及汽提管垂直度檢查,都符合設備安裝要求,本次檢修由于集團公司領導的高度重視,汽提塔液體分配管的安裝質量高,小孔均布。經本次檢修開車后,二氧化碳汽提塔液溫度明顯降低,在166168之間,低壓吸收系統壓力較低,操作穩定。整個高、低壓系統操作非常穩定,氨水濃度有了明顯下降。第二階段調整前氨水濃為

8%9%,調整后達到了5%7%,取得了明顯效果。從本次檢修開車近一個月的氨水濃度數據分析,在目前生產狀況下,氨水濃度能夠控制在NH37%CO26%。實現了氨水濃度的工藝達標的目標。從統計的結果看使整個尿素30裝置的氨耗在原來的基礎上每噸尿素降低了2-3Kg,為企業的節能降耗工作做出了一定的貢獻。

尿素系統脫氫裝置由于脫氫催化劑使用周期短、催化劑更換頻繁,每年要更換至少三次脫氫催化劑,這一系統的攻關改造也是尿素30裝置開車以來一直困擾系統安全運行的一大問題。車間就這一問題做出了大量的工作,先后會同技術中心、生產部探討研究解決的辦法,制定詳細的改成方案,最后制定了將脫氫反應器體積增大一倍,另外增加一臺脫氫換熱器的方案。增加脫氫換熱器的目的是充分利用脫氫反應器反應后的熱量,以實現減少脫氫加熱器使用蒸汽量而降低蒸汽用量。脫氫換熱器是利用一臺合成氨更換下來的舊設備,通過前期脫氫反應器增大體積,脫氫換熱器提前安裝到位等充分的準備工作,于20136月在系統不停車的情況下改造完成。目前投運一年多來,整個脫氫裝置運行良好,這不但為企業節約了很大的資金支出,同時系統也節約了大量的蒸汽,成為尿素30裝置節能降耗方面的一大亮點,進入了全國的先進行列。

(尿素車間  金世武)